回转窑托轮轴止推盘崩裂的处理
2021-03-01
申文军 靳军 马成魁
(淮北矿业相山水泥有限责任公司)
一、问题
某公司Φ4m×60m回转窑二档轮带和托轮布置见图1。2010年4月8日19时,托轮2号座轴瓦温度在1h内从38℃上升至57℃。检查系统各部分均正常。首先采取了托轮上部浇凉油、下部油孔放热油的方法降温,但没有效果,随后10min内,温度骤然升高至65℃且托轮座内出现异响,只好停窑。打开托轮座端盖并慢转窑体,观察到托轮轴止推盘有如图2所示的开裂现象,裂纹占圆周约3/5,每转一周,裂纹张合一次。
图1 回转窑二档轮带托轮布置
图2 托轮轴止推盘断裂示意
二、轴瓦高温及止推盘开裂原因分析
长期以来,由于窑液压挡轮锥面及三挡轮带锥面接触性磨损严重,加之液压挡轮行程自动控制线路故障,液压缸操作改由人工现场作业,每班调整窑体上下一次,由于调窑时间较短(约30min),且工作缸时好时坏,使得筒体经常处于下位运行,甚至出现轮带边缘超出托轮边缘的现象。此时,托轮两端的承重有巨大的差值,下端大于上端。而当窑体上行时,如果轮带与托轮之间的摩擦力大于托轮轴颈与轴瓦的摩擦力,就会带动托轮上移,当位移量超过设计尺寸时,止推盘便会触碰轴瓦瓦边,产生摩擦,使得润滑油温度迅速上升。当上推力过大,超过止推盘轴肩处的强度极限时,便会出现崩裂现象。由以上分析及筒体的转向可知,在二挡轮带的4个托轮轴瓦座中,尤以2号座承载为最重。所以,故障现象表现在2号座上。
三、措施
(1)制作挡盘加固止推盘
使用Q235钢板,制作一件如图3所示的挡盘。在止推盘的外端面上,以Φ280mm为直径画圆,均布钻出4个Φ33mm的孔,再绞出M30的螺纹。用M30螺栓将挡盘固定在止推盘外端面上。由于增加了一个挡盘的厚度,原来的端盖已不能使用,为此用3mm的铁皮制作了一个鼓肚端盖。
图3 止推盘挡盘
(2)清洗瓦座,更换新油,恢复液压缸行程报警与控制电路。
由于窑冷却后,筒体收缩,轮带在托轮上会自动上移,当轮带在托轮中部时,重新调整行程开关位移量,弥补因液压挡轮及三挡轮带锥面接触性磨损而产生的错位量,尽量使轮带在托轮中部±10mm的范围内运行移动。
(3)每班再增加一次调窑次数,中间间隔约3h。定时向轮带和垫板间喷射耐高温润滑脂,以减小轮带上行的摩擦力。
经过上述处理,回转窑目前运行正常。
来源:《水泥》